原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
这时,博南表态要操控飞机。于是罗伯特将驾驶权交给了他。
当时,飞机因为受到乱流的影响而向右倾斜。于是博南一方面将操纵杆向左修正,一方面非常不理智地将自己一侧的操纵杆用力往后拉!(“博南拉杆”出现了!)
于是,飞机立刻高速向上爬升,高度的爬升带来了速度的下降。据飞行纪录仪的资料,当时飞机空速由原来的274节,瞬间降至52节,这比一架螺旋桨飞机的空速还要慢!
原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
幸好,飞机电脑在当时迅速做出了反应,提醒机师飞机已经离开既定高度,并有失速的危险。
在另一名副机师罗伯特的提醒下,博南放松了拉杆的手,飞机的爬升率立刻有所下降,空速也恢复到了223节的正常范围。同时,失速警告停止。
只是,不知道为什么,博南之后又继续开始拉杆......(二杀)
原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
更为糟糕的是,虽然身处约11000米的高空,但博南却将飞机模式调成了只有接近地面时才采用的复飞模式。
在这种情况下,飞机非但不会上升,反而会急速下坠!
但是,那时候情况并不是没有救。如果选择博南放手,飞机就可以放下机鼻从失速中改出。
但是由于他一直往后拉杆,飞机无法加速,再加上严重的乱流,要改出失速几乎是不可能的。
原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
另一名机师倒是相当警醒,他向前推杆,试图让飞机的机鼻降低试图改出失速。
只是,“作死小能手”博南见飞机依然向海面跌落,失速警告依旧不停,马上再次猛然拉杆,让飞机机头再次抬高。(三杀)
另一名机师可能至死都不知道,推杆没有作用,不是因为飞机出现了故障,而是身旁的“大聪明”一直在拉杆,抵消了他的操作......整个过程,不到2分钟。
随后,发现情况不对的机长赶到了驾驶室。
原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
在此时飞机的姿态是:机鼻抬高15度,向前的速度100节,下降率达到了惊人的每分钟3048米,与海面夹角41.5度。
不久后飞机的空速进一步降到了60节以下,一个连传感器都感受不到的速度。
原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
失速警告因此停止,机组以为情况正在好转,机长也没有任何试图控制飞机的举动,似乎对博南正在往后拉杆完全不知情。
之后,机师罗伯特又一次尝试推杆,希望飞机爬升。在博南说出“我一直在拉杆”这句话后,其他人才发现问题的来源。
机长连忙让博南停止拉杆。
原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
罗伯特顺利的执行推杆,飞机的机鼻再次放下,飞机的空速又开始回升,但现在已经为时已晚,飞机下降速度依旧。
在近地约610米时,刺耳的近地警告声让机组更加慌乱。出于求生本能,博南再次抓住了他面前的操纵杆猛地往怀里拉。(四杀,不过现在已经不重要了)
之后,机舱内录音停止,留下的最后一句话是F**k, we’re dead (我们死定了)。
不久后,飞机以“抬头”的姿态和以每小时200千米的空速“拍”入大西洋。令人感到遗憾的是,直到坠毁前最后一秒,飞机实际上依旧完好无损,并没有在空中发生解体......
原图来源于纪录片《空中浩劫》,截图来源见水印
法航空难现场惨不忍睹
事故责任方到底是谁?
作为纪录片的《空中浩劫》,完全回顾了飞机失事的起因和过程。
其中,黑匣子被发现最为关键。可是,现实是,在浩瀚的大西洋中,直到两年后的2011年,飞机上的两个黑匣子才被完整打捞出。
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